近日,陜焦公司化產(chǎn)二車(chē)間傳來(lái)喜訊:蒸氨廢水溫度由原來(lái)的55℃降到37℃!標(biāo)志著技改清洗后的蒸氨廢水換熱器達(dá)到了預(yù)期效果。
據(jù)了解,蒸氨崗位主要負(fù)責(zé)加工焦化系統(tǒng)剩余氨水,一方面制取有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的濃氨水,一方面使廢水處理達(dá)到生化進(jìn)水溫度要求。長(zhǎng)期以來(lái),受蒸氨廢水中焦油、冷卻水側(cè)結(jié)垢影響,原蒸氨廢水換熱器極易堵塞,換熱效果和使用壽命大大降低。此前雖進(jìn)行多次嘗試,但效果不甚理想,更換下的換熱器只能廢棄,經(jīng)濟(jì)效益大打折扣。
陜焦公司化產(chǎn)二車(chē)間根據(jù)換熱器內(nèi)污垢的物化性質(zhì),對(duì)廢舊換熱器的清洗工藝進(jìn)行大膽革新。根據(jù)清洗方案,技術(shù)人員對(duì)換熱器的廢水側(cè)進(jìn)行清洗,并將換熱器接到粗苯系統(tǒng)后,再用170℃洗油清洗,換熱器內(nèi)附著的重質(zhì)焦油經(jīng)過(guò)加溫完全溶于洗油,再通過(guò)再生器排渣排出系統(tǒng),此過(guò)程不影響粗苯正常生產(chǎn)。他們通過(guò)自主配置的酸洗溶液對(duì)冷卻水側(cè)進(jìn)行化學(xué)清洗,選用化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、腐蝕性低、清洗效果好的氨基磺酸為主清洗劑,配用表面活性劑和剝離劑,對(duì)冷卻水側(cè)污垢徹底清洗。通過(guò)連續(xù)清洗48小時(shí)后,清洗工作有序完成。清洗過(guò)程中,該車(chē)間反復(fù)推敲試驗(yàn),在清洗管道設(shè)計(jì)施工、清洗工藝指標(biāo)控制、粗苯系統(tǒng)生產(chǎn)調(diào)整等各個(gè)方面嚴(yán)格把關(guān),確保清洗效果萬(wàn)無(wú)一失。
“清洗后的換熱器投運(yùn)后,既保證了生化進(jìn)水溫度,又延長(zhǎng)了廢水換熱器的使用壽命,僅這一項(xiàng)每年就能為公司節(jié)省20余萬(wàn)元。”該項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人張鵬說(shuō)。